首钢矿业公司水厂选矿厂采用恒功率控制技术,对细破机给矿量进行变频控制,取得了圆满成功,2007年年效益180余万元。
首钢水厂选矿厂的破碎工艺流程为三段一闭路,矿石经粗破和中破后,由跑车布料器送入细破机矿仓。细破机的给矿量通过调整矿仓下料口的闸板来控制。由于闸板数量多,矿石性质变化大,人工调整的准确度很难保证工艺要求,细破机经常处于空负荷或欠负荷的运行状态,影响作业效率,增加了电能和备件的消耗。
首钢水厂选矿厂针对上述存在的问题进行深入的课题研究,采用了恒功率控制新技术,在破碎老系统的1#破碎机上实施了纲破机给矿量变频调控试验。利用PLC把细破饥的作业功率锁定在合理范围之内,使细破机始终处于满负荷作业状态。利用探头实时检测细破机的作业功率,通过程序对给矿轻板皮带电动机速度实行变频控制。为避免因轻板的给矿量过大,造成矿料过多而挤出细破机腔体的事故,在控制程序中,专门设置了“安全料位”,自动
调节细破机腔体内的矿料,使其随时处于均衡状态。
现厂采用恒功率控制技术后,产生了良好效果。细破机满负荷运行,腔体内由单层给矿变为挤满式给矿,矿石与矿石、矿石与细破机内壁的接触面增大,压挤作用增强,细破机效率得到了充分发挥,原矿处理能力间比提高了9.36%;由于矿块层增厚,矿石在破碎机腔内运动时间增长,细破机的破碎粒度提高了13.7%,综合效益显著。